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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

권영준 (충남대학교, 충남대학교 대학원)

지도교수
노명규
발행연도
2023
저작권
충남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수8

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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이 논문은 전동기 내부에 화학재료가 침투되어 베어링이 손상되는 문제를 해결하기 위하여 누수가 발생되는 경우에도 사용가능한 내화학성을 가진 3D 프린팅 플라스틱 베어링을 설계하고 제작하며, 제작된 3D 프린팅 플라스틱 베어링의 내화학성 실험과 전동기의 내부에서의 내열성, 진동에 관한 실험을 하였으며, 실제 산업현장에서의 작동방법을 제시하고 마모율에 관한 연구를 설명합니다. 산업현장에서는 화학재료를 이송하기 위하여 화학공정용 전동기를 사용하는 경우가 많습니다. 이 중 다른 유형보다 46.3%의 가장 높은 문제발생 유형은 부품에서 누수가 발생되는 경우입니다. 전동기 내부에 화학재료의 침투로 인한 베어링의 손상은 지금껏 고질적인 문제로 이어지고 있습니다. 왜냐하면 화학약품에 노출된 베어링은 고착되고 분해정비가 어려우며 전동기의 정상적인 작동을 방해하여 새로운 많은 문제를 발생시키기 때문입니다. 본 연구에서는 전동기 내부에 화학재료가 침투되어 베어링이 손상되는 문제를 해결하기 위하여 누수가 발생되는 경우에도 사용가능한 내화학성을 가진 3D 프린팅 플라스틱 베어링을 설계하고 제작하였습니다. IOS 175:2010의 실험 방법을 사용하여 화학약품 4종(가성소다, 질산, 아세톤, 증류수)을 사용하여 내화학성 실험을 진행하였습니다. 설계 및 제작한 3D 프린팅 플라스틱 베어링은 내화학성 실험에서 30분간 침지 작업 시 평균 0.01g의 매우 낮은 무게변화와 평균 0.015mm의 외관과 치수의 변화를 보였습니다. 24시간 침치 작업 시 평균 1.1g의 낮은 무게변화와 평균 0.01mm의 외관과 치수의 변화를 보였습니다. 그리고 3D 프린팅 플라스틱 베어링이 장착된 3상 유도 전동기에 점진적 가혹조건을 가하여 IOS 10816와 KS C 4202의 실험방법을 사용하여 진동과 온도에 관한 실험을 진행하였습니다. 3D 프린팅 베어링은 깊은 홈 볼 베어링보다 온도가 더 높은 조건에서 0.03mm/s 안정된 진동 값을 나타냈습니다. (700RPM : 0.1℃, 1370RPM : 0.3℃) 1370RPM에서는 20분에서 60분 사이 동안 다른 값들과 다르게 불안정한 값을 나타냈으며, 일정 시간 후 최저 진동 값 0.3mm/s를 기록하며 가장 안정된 값을 보였습니다. 이것은 마찰열로 인하여 미세기공의 윤활유가 증가하게 되고 67℃ 이상 온도가 올라가면서 열팽창에 의해 윤활유가 유출되어 자기 윤활 능력이 발현된 것으로 확인됩니다. 마지막 실험으로는 설계 및 제작한 내화학성을 가진 3D 프린팅 플라스틱 볼 베어링을 실제 산업현장에서 적용하여 SODA Tank에 설치되어 있는 화학공정용 전동기의 내부에 설치하였습니다. CIP 공정의 조건은 배관 내부의 잔여 단백질이나 잔류 세제 검사로 유효성이 검증되는 최소한의 조건으로 50Hz 120분간 화학공정용 전동기가 가동되며, 1일 3회 실시하였습니다. 내화학성을 가진 3D 프린팅 플라스틱 볼 베어링은 현장에 설치하기 전 24.56g이였으며, 5회 분해측정 결과 큰 변화를 나타내지 않았습니다. 6회 분해측정시 24.02g으로 마모가 진행되었습니다. 분해 점검 결과 메카니컬씰이 파손되어 화학공정용 전동기 내부로 SODA가 침투된 것을 확인하였습니다. 메카니컬씰을 신품으로 교체한 후 다시 조립하여 실험을 진행하였으며, 6회 이후의 마모율은 이 전과 같이 작은 값을 기록하였습니다. 우리는 내화학성 실험과 전동기 내부에서의 내열성, 진동에 관한 실험을 하였으며, 실제 산업현장에서의 작동방법을 제시하고 마모율에 관한 연구를 통해 제작된 내화학성을 가진 3D 프린팅 플라스틱 베어링을 전동기 내부에 장착하여 충분히 사용할 수 있을 것으로 결론을 내렸습니다.

목차

Ⅰ. 서론
1. 연구 배경 및 중요성 1
2. 연구의 목표 6
Ⅱ. 본론
1. 3상 유도 전동기 7
1.1. 3상 유도 전동기의 구성 7
1.2. 깊은 홈 볼 베어링의 구성 9
2. 3D 프린팅 플라스틱 11
2.1. 3D 프린터의 종류 11
2.2. 3D 프린팅 베어링의 제작 및 내화학성 실험 결과 14
3. 3상 유도 전동기 실험 시스템 구성 23
3.1. 실험 시스템 구성 23
3.1.1. 전체 실험 장치 23
3.1.2. 베어링 조립 및 전동기 조립 28
3.1.3. 실험 제어를 위한 PLC 및 프로그램 31
3.2. 3상 유도 전동기 실험 결과 39
4. 실제 산업현장에 적용한 실험 43
4.1. SODA Tank 산업현장에 적용한 3D프린팅 베어링의 실험 결과 43
Ⅲ. 결론 및 추후과제 51
Ⅳ. 참고 문헌 56
ABSTRACT 59

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